Plan de mejoramiento del sistema productivo en talleres Mamutt LTDA

dc.contributor.advisorMayorga Torres, Oscar
dc.contributor.authorChaspuengal Mora, Camilo Andrés
dc.contributor.authorMurillo Pulido, Guillermo Alfonso
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.date.accessioned2018-04-13T20:47:57Z
dc.date.available2018-04-13T20:47:57Z
dc.date.created2015
dc.description.abstractLa presente investigación se realizó en Talleres Mamutt Ltda., empresa dedicada a la fabricación de maquinaria pesada para construcción como trituradoras de piedra, zarandas vibratorias, impactadoras, bandas transportadoras a gran nivel, igualmente presta servicios de reparación y mantenimiento a maquinaria pesada de construcción. Es una empresa de tradición familiar, la cual cuenta con instalaciones propias en la sabana de Bogotá. El objetivo fundamental de este proyecto de grado, radicó en plantear una propuesta para el mejoramiento del sistema productivo de la planta, por medio de mediciones de productividad como eficiencia, eficacia, efectividad, además de las respectivas mediciones de horas hombre, y horas máquina, entre las muchas usadas para lograr establecer un planteamiento integral para la satisfacción de las necesidades de fabricación de Talleres Mamutt como de su cliente externo, al ser más efectivos y oportunos en sus entregas lo cual redundará en una mayor rentabilidad en el ejercicio financiero arrojado al final de cada año. Los análisis realizados se efectuaron por medio de diversas visitas a la planta como a las oficinas para poder hacer el levantamiento de la información, medir la producción real del operario, por lo que se establecieron indicadores de gestión, para realizar un control de los procesos. En la realización de la investigación se utilizaron diversas herramientas de ingeniería buscando conocer el estado actual de la empresa y al consolidar los resultados fue necesario diseñar y aplicar indicadores de gestión que permitieran clarificar cuales eran las actividades del proceso que presentaban más incidencias en los parámetros evaluados. Posteriormente, cuando se plasmaron diferentes opciones de distribución de planta, la propuesta de Posición Fija fue la que arrojó un mejor resultado, debido a que los indicadores de eficacia de producción, mano de obra y costos tuvieron un mejor comportamiento.spa
dc.description.abstractThe present investigation was done at Talleres Mamutt Ltda, a company that not only builds heavy machinery for construction such as rock crushers, vibratory sieves, impactors and large scale conveyor belts; but also provides repair an maintenance services for construction's heavy machinery. It is a family's traditional company which has its own facilities in the savannah of Bogota. The main objective of this project was based on a proposal to improve the manufacturing operations of the company, through productivity measurements such as efficiency, effectiveness and accuracy; taking also in consideration the measurement of the ratios man/hour and machine/man as part of other multiple variables used to establish an integral approach to meet the needs of manufacturing for Workshops Mamutt Ltda and its external customers so they can be more productive, efficient, effective and punctual on its deliveries, which will translate into an increased profitability for the company at the end of the year. The analysis was carried out through multiple visits to the plant and to the main offices to gather all the information needed, to be able to measure the real productivity per operator and establish the indicators of operations as a process control. In the making of the investigation, multiple and diverse engineering tools were used as a method to get to know the current status of the company therefore to consolidate the findings, it was needed to design and apply indicators of operations that let us clarify which parts of the process were the ones with more incidents among parameters being evaluated. Subsequently, when multiple plant distribution options were embodied the proposal suggesting as a final result the Fixed Position was the one that gave the best results according to the indicators regarding the efficacy of production, manual labor and operational costs of the above mentioned.Eng
dc.formatPDF
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Librespa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional Universidad Librespa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/11353
dc.language.isospa
dc.relation.referencesALONSO REVENGA JUANA M., Flujo en Redes y Gestión en Proyectos, Gesbiblo-La Coruña, España, 2008 Pág., 116spa
dc.relation.referencesANAYA TEJERO JULIO JUAN, Logística integral: La gestión operativa de la empresa, Esic Editorial, 3 edición, Marzo de 2007, Pág. 68spa
dc.relation.referencesBALLOU, Ronald. Logística – Administración de la Cadena de Suministro. Quinta edición. Prentice Hall. México. 2004.spa
dc.relation.referencesBORJAS, Francisco: Plantas Industriales y Manejo de Materiales I, Valencia, Facultad de Ingeniería, Universidad de Carabobo. 1989.spa
dc.relation.referencesDE LA FUENTE GARCIA DAVID Y FERNANDEZ QUESADA ISABEL, Distribución en planta, Universidad de Oviedo. 2005. Pág. 4spa
dc.relation.referencesECHANDIABALAGUERA JOHANNA ANDREA, Plan para la reestructuración operacional de INTECA Ltda, Proyecto de grado, Bogotá-Colombia, 2010, Pág. 10.spa
dc.relation.referencesEROSSA MARTÍN VICTORIA EUGENIA, Editorial Limusa proyectos de inversión en ingeniería: Su metodología -, Segunda Edición, México D.F. 2004 Página 119spa
dc.relation.referencesESCUELA POLITECNICA DE DEINGENIERIA DE GIJON, Grado de Ingeniero en Tecnologías Industriales, Organización de empresas industriales. Pág. 2spa
dc.relation.referencesFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, procesos de mejora continua: DTSPM_001_01, Sección Técnica de Procesos de Mejora y Sistemas de Medición de la Comisión de Modernización y Calidad de la FEMP, Septiembre de 2003, Pág. 105spa
dc.relation.referencesFERNANDEZ JOSE LUIS, IE Bussines School- Just In time, última version. Ed. Departamento de publicaciones de IE. Madrid, España. 2006. Pág. 9spa
dc.relation.referencesFERNANDEZGARCIA RICARDO, Gestión del Circulante Bases conceptuales y aplicaciones prácticas, Editorial Profit. Barcelona, España. 2009. Pág.spa
dc.relation.referencesGOMEZDOMINGUEZ-ARAGONEZBLETRAN PABLO-SANCHES ROMERO MIGUEL, Diseño básico de plantas industriales, Universidad Politécnica de Valencia, Colección Libro Docente. Valencia-España, 1997- Pág. 37spa
dc.relation.referencesJOSEP M. VALLHONRAT, JOSEP MARÍA VALLHONRAT BOU Y ALBERT COROMINAS, Localización, Distribución en Planta Y Manutención, Editorial Marcombo S.A. 1991, Pág. 49spa
dc.relation.referencesMENDIETA LAURA BELEN-GORENA TAPIA VALERIA, Optimización de procesos de rectificación de la Rectificadora Marconi SRL, La Paz Bolivia, 2008, Pág. 13.spa
dc.relation.referencesMACHUCA Domínguez, José Antonio. Dirección de operaciones. Aspectos estratégicos en la producción y los servicios. Editorial Mc. Graw Hill. 1995.spa
dc.relation.referencesMEYERS, F. E. Estudio de tiempos y movimientos para la manifactura ágil. Hamburgo Ed. Stanford: Pearson, Educación. 3ra Edición, 2000. Pág. 30-82spa
dc.relation.referencesMUTHER, Richard. Distribución en planta. Editorial Hispano Europea. Barcelona (España).spa
dc.relation.referencesNIEBEL, B. Ingeniería Industrial: Métodos, tiempos y movimientos, México, 2° Edición, 1980spa
dc.relation.referencesNOLAN RICHARD L, Profesor de la escuela de negocios estadounidense. Ha ocupado diversos cargos, incluido el Presidente Felipe Condit of Management de la Universidad de Washington y el Profesor William Barclay Harding emérito de Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de Harvard. Uno de los fundadores de la firma de consultoría Nolan, Norton & Cospa
dc.relation.referencesPEREZFERNANDEZJOSE ANTONIO, Gestión de Procesos, ESIC Editorial, 4Ta Edición. Madrid-España, 2010 Pág. 26.spa
dc.relation.referencesPIERRE, Michael. Distribución en planta. Ediciones Deusto. Serie B. Tomo 1.spa
dc.relation.referencesRICHARD C. VAUGHN, Introducción a la Ingeniería Industrial, Segunda Edición, Editorial Reverte, Barcelona, España – 1998. Página 385spa
dc.relation.referencesRICHARD WIDMAN, La Rectificación de Motores de Combustión Interna, 2009 Pág. 8. Bogotá, Colombia.spa
dc.relation.referencesSALGUEIRO ARMANDO: Indicadores de Gestión y Cuadro de mando. Ed. Díaz de Santos. Madrid España.2001, Pág. 07spa
dc.relation.referencesSEFABÒRIA REVERTER Y ANA GARCÍA GONZÁLEZ, Métodos del trabajo aplicados a las ciencias sociales, Edición de la Universidad de Barcelona. Barcelona España. 2005. Pág. 11spa
dc.relation.referencesTAWFIK, L. y A. M. Chauvel: Administración de la Producción, México, Editorial Mc Graw Hill, Única Edición, 1994, 404 págs. Planeación.spa
dc.relation.referencesVALLHONRAT BOU JOSEP MARÍA Y COROMINAS ALBERT, Localización, Distribución en Planta Y Manutención, Editorial Marcombo S.A. 1991, Pág. 49spa
dc.relation.referencesVAUGHR.C., Introducción a la Ingeniería Industrial, 2Da Edición, Editorial Reverte S.A. Barcelona-España 1988, Pág. 103spa
dc.relation.referenceshttp://aportes.educ.ar/fisica/nucleo-teorico/tradiciones-de-ensenanza/la-tecnologia- en-el-aula/simulaciones_1.phpspa
dc.relation.referenceshttp://www.google.com.co/#hl=es&sclient=psyab&q=google+maps+bogota+colomb ia&oq=google+maps+bogota http://www.revistavirtualpro.com/revista/index.php?ed=2011-06-01&pag=17spa
dc.relation.referenceshttp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonom ia/layout.htm http://www.galgano.es/servicios/lean-manufacturing/spa
dc.relation.referenceshttp://definicion.de/verificacion/#ixzz2Bgiq6KaK http://www.definicion.org/costo-de-produccion.spa
dc.relation.referenceshttp://www.consejocolombianodeseguridad.org.co/ http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4100002/lecciones/taxonom ia/layout.htmlspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.lembTesisspa
dc.subject.lembTesis ingenieríaspa
dc.subject.lembFacultad de ingenieríaspa
dc.subject.lembIngeniería industrialspa
dc.subject.lembProducciónspa
dc.subject.lembIntensidad de mano de obraspa
dc.subject.lembProductividadspa
dc.subject.proposalEficaciaspa
dc.subject.proposalProductividadspa
dc.subject.proposalIndicadoresspa
dc.subject.proposalDistribución en plantaspa
dc.subject.proposalMano de obraspa
dc.subject.subjectenglishEfficiencyeng
dc.subject.subjectenglishProductivityeng
dc.subject.subjectenglishManpowereng
dc.subject.subjectenglishIndicatorseng
dc.subject.subjectenglishDistribution planteng
dc.titlePlan de mejoramiento del sistema productivo en talleres Mamutt LTDAspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.localTesis de Pregradospa

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 2 de 2
Cargando...
Miniatura
Nombre:
DOCUMENTO FINAL.pdf
Tamaño:
2.54 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
MurilloPulidoGuillermoAlfonso2015
Cargando...
Miniatura
Nombre:
FORMATO DE AUTORIZACIÓN.pdf
Tamaño:
794.94 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Formato de autorización

Bloque de licencias

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
license.txt
Tamaño:
1.71 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción: